│ 发表时间:2017-09-03
某大型纸厂表面施胶剂上机试验报告
1. 上机实验目的
以贵公司1#纸机的纸为对象,为了降低施胶成本或改善施胶效果,进行了敝公司的表面施胶剂CSE-1605的上机实验(以下用FT表述)。
2. 结论
1) 敝公司表胶CSE-1605在贵公司1#纸机进行FT时,在与现用相同涂布工艺条件下,在获得相同施胶度的情况下,添加量在1.3~1.4kg/t纸波动,与现用表胶相比,吨纸添加量下降约10%左右。
2)在整个FT期间,成纸施胶效果稳定,未出现不良品;施胶上料槽泡沫情况较好,并有下降趋势;纸机情况稳定,未出现因施胶不良引起的断纸。
综上所述,本次上机试验达到了预期目的,希望贵公司后续能够进行一次中长期的试验,确认产品的使用效果。
3. 表面施胶剂CSE-1605 的FT相关情况
3-1) 1#纸机抄造工艺及化学品添加条件
纸种: 箱板纸,定量110g/m2
淀粉种类: 玉米原淀粉,酶改性
淀粉上胶量:约50kg/t纸
涂布温度:70℃左右
水份控制: 8%左右
车速: 590m/min
日产量: 正常情况下约400t/天
硫酸铝添加量:6~7kg/t纸
3-2) CSE-1605的FT情况汇总
1#纸机FT期间相关情况
日期 |
下纸时间 |
表胶种类 |
表胶用量kg/t纸 |
复卷施胶度 g/m2 |
8月22日 |
04:44 |
现用表胶 |
1.55 |
38/46 |
07:47 |
40/54 |
|||
10:02 |
1.55 |
42/40 |
||
8月22日 |
10:55 |
CSE-1605 |
1.55 |
40/43 |
12:00 |
1.34 |
39/36 |
||
13:05 |
36/38 |
|||
14:14 |
1.28 |
34/35 |
||
16:40 |
49/51 |
|||
17:46 |
1.39 |
39/46 |
||
18:55 |
39/45 |
|||
8月23日 |
09:01 |
CSE-1605 |
1.41 |
37/42 |
15:32 |
33/34 |
|||
18:50 |
39/36 |
|||
8月24日 |
01:10 |
CSE-1605 |
1.40 |
39/50 |
08:52 |
40/33 |
|||
18:00 |
38/44 |
|||
8月25日 |
1:29 |
现用表胶 |
1.55 |
36/42 |
03:34 |
37/42 |
|||
07:59 |
40/33 |
(说明:上表中的复卷施胶度均为正面与反面的测试结果,“/”之上为正面,之下为反面;)
敝公司表面施胶剂CSE-1605的FT从8月22日10:00左右开始添加,为了保证产品质量起始表胶流量为29L/h(平均每吨纸1.55公斤,每小时产量按18.7吨纸计算,以下类同)。吸水值稳定后,逐步降低表胶的添加量,最低稳定在1.3kg/t纸左右(流量:24 L/h),复卷施胶度也基本在50以下。但下机施胶度有所增大,为了产品稳定起见,用量有所增加,并且后续几天的实验当中敝公司表胶CSE-1605的添加量也始终维持在1.4kg/t纸以下。实验至8月25日结束。
3-3) 结果分析
1) 目前贵公司在1#纸机的箱板纸中采用的表面施胶剂对其进行施胶,添加量在1.5~1.6kg/t纸之间,复卷正反面2min施胶度基本在35~50 g/m2之间波动。
2) 当体系施胶剂由现用表胶切换成敝公司表胶CSE-1605之后,在相同的涂布工艺条件下,CSE-1605的吨纸添加量经过调整后,可以降低到1.3~1.4 kg/t纸的添加量,并且复卷正反面施胶度也与使用现用表胶时基本相当。
非常感谢贵公司给予我们这次机会进行上机实验,我们为在FT过程中给贵公司带来的不便表示深深的歉意!
附1:FT时各样品添加位置